发布时间:2024-11-12
由于光伏电站组件和组串数量可观,电站在实际运营过程中,由于组件本身质量问题、险恶环境影响、前期设计施工缺失等因素,各个组串逆变器或汇流箱发电单元不可避免不会不存在陈旧发电的现象,陈旧发电单元的查询、分析和解决问题对于电站的发电量提高具备十分最重要的意义,为了推展行业内光伏电站运维人员对陈旧单元的注目,本文主要思想是基于O2O运维理念,引领运维人员有效地利用集中于监控系统展开线上分析和线下临床,需要积极开展陈旧单元的查询和分析处置工作。陈旧发电单元特征和排查思路■陈旧发电单元:由某组串的组件相同属性要求的,即某组串不存在陈旧组件或不存在较低功率混装组件后,该组串对应的逆变器倒数若干天的发电量或发电小时数同长时间组串相比较不会仍然偏高,一般会不存在忽高忽低的现象。■组串陈旧运营:环境因素、施工因素、设计因素、朝向问题、电网限电、其他等。
在查询陈旧组串之前,运维人员需对电站基本情况十分熟知,如电站装机容量、逆变器型号、逆变器的终端组串数量、每一串的组件数量、组件规格等。对于用于组串式逆变器的电站,需先对该所有逆变器展开分析,查询陈旧逆变器发电单元。为较慢定位陈旧单元,这里以组串式逆变器或直流汇流箱作为一个可行性排查单元,再行通过现场核实或其他临床方法,瞄准到某个组串支路或组件。当然,该思路也限于于用于汇流箱的集中式电站,以下的思路和方法不一定要如出一辙,在现场通判也可以根据自己的经验来辨别,虽然查询的过程因人而异,采行有所不同的方法而获得完全相同的结果也是接纳的。
通过数据分析和现场勘查来分析逆变器陈旧发电的非常简单思路:1)第一步:利用后台分析各个逆变器的容量否和实际容量完全一致,对于不完全一致的情况必须新的展开配备,给定各个逆变器将近一个月左右的的日有效地发电小时数数据(必须根据实际的逆变器方阵容量展开计算出来,防止错误的结果带给失误,这一点十分最重要,每个电站都不应编成组串容量信息表格,即组串逆变器编号、终端组串数量,组件串联数、组件功率等级等,一定要和现场一一核实),辨别不存在陈旧的逆变器,原始数据须要留存。2)第二:瞄准陈旧组串或组件:①通过在监控系统、线性亲率分析、电流对标分析等线上临床。
②如果不通过后台系统,也可以按照自己的思路,跳过线上线性亲率分析等,必要通过现场排查来分析引发逆变器陈旧发电的原因。3)第三:根据第二步现场临床周边环境,适当时展开电压电流测试,分析原因(从内因和外因应从),展开涉及记录(照片)。4)第四:明确提出解决问题措施及评估可操作性,根据不切实际的措施,对陈旧组串展开排查,作好适当的记录。对于集中式逆变器的电站,可通过以下方法:1)以集中式逆变器为分析单元,通过倒数一个月的逆变器发电小时数分析不存在陈旧的逆变器单元。
2)对于陈旧逆变器单元,给定历史5分钟支路电流数据,用于组串电流线性亲率分析。重点注目线性亲率较小的组串。倘若线性亲率长时间,但是该汇流箱的支路整体电流偏高的(通过下文的电流对标法),这种情况必须现场核实明确原因,支路组件陈旧的可能性较小。
对于不存在限电的西部电站,当光伏出力多达了省调印发的计划出力时段,不建议展开数据分析。此时限电导致的因素很难回避。因此必须等到辐照度较好时段,光伏出力大于AGC计划出力值时,展开分析或通过查找历史发电数据,自由选择全天限电比例十分小的时段展开分析。
陈旧组串或组件方位瞄准方法1线上临床方法线上临床目的是对电站的陈旧发电单元(组件或组串)展开可行性分析并检验,尤其是发电小时数较为方法,而组串电流线性亲率分析、电流对标等方法必须运维人员不具备一定的大数据分析能力。运维人员可通过线下临床来辨别,有可能必须相结合一定的测试手段(如万用表、钳形表等测试工具),或通过查阅组串周边环境,否不存在阴影遮盖等展开证实,分析陈旧的原因。1.1监控系统瞬时分析如图1右图为某子阵逆变器,从图由此可知,第5支路、第6支路不存在工作电压偏高,电压值仅有290V起到,长时间支路的电压为587V起到,但是电流基本和其余支路完全一致。
这种情况下,运维人员必须装载万用表、钳形表等工具到现场检查此两路支路不存在的问题。图1后台某电站组串逆变器各路电流电压表明值1.2线性亲率分析利用后台管理系统将陈旧逆变器的各路支路电流、电压等数据同长时间的逆变器展开较为,查询电流或电压较低的组串。以某电站为事例,如某方阵逆变器发电小时数低于,必须分析组串电流线性亲率。
电流线性亲率的分析最差自由选择晴天,即辐照度较好的天气。因为阴雨天,组串电流较小,组串之间的差异很难体现出来。如通过观察该逆变器每一路的电流数据,找到15:00-18:00时段,第2路电流偏高,因此可将问题瞄准到第2支路,必须记下该逆变器的组串编号,待到现场核查,心里面必须有一个预判。按照经验,如果组串的电流在中午电离辐射较好时段是正常值,而在下午时段较低,有可能是由于遮盖引发。
(如果我们能通过监控系统的动态数据找到问题,这样最差,现场就意味着核查下就可以了,工作积极开展就有针对性了。如果后台动态监控数据无法辨别,就再往现场去排查)。1.3电流对标分析如果从线性亲率分析无法瞄准某个组串的时候,我们必须更进一步分析发电小时数偏高否是因为组串电流整体偏高引发。
如果逆变器对应的组串整体电流偏高,那么组串电流线性亲率就有可能是长时间的,单从线性亲率辨别就失礼偏颇;即线性亲率长时间的不一定就没问题,线性亲率不长时间的就一定有问题,这一点必须运维人员留意。电流对标的目的就就是指组串的实际特性抵达,找到实际确实不存在问题的组串。一般情况下,我们必须找寻辐照度比较稳定的日期或时段。
如果辐照度不平稳,忽高忽低,对我们的分析不会带给影响,主要是担忧电离辐射变化较慢时,组串逆变器的实际追踪号召精度有差异,获得的输入电流不一定能体现实际电离辐射下的输入电流,这样不会对我们的辨别带给影响。电流对标的前提是组串之间的组件型号必需完全一致,高功率的组件比较较低功率的组件输入电流要大一些,但是它们的等级有所不同,无法构成对比。
实际分析时将平均值电流较为较低的组串逆变器和电流较为低的组串逆变器构成对比。如果找到偏差较小,就必须调取组串容量信息表格,核查该组串使用的组件功率,如果电流偏高是因为使用较低功率的组件引发,就标明一下,如果使用的组件型号和低电流的组件型号完全一致,那么就说明了较低电流的组串是不存在一定问题的,必须我们到现场核实。
1.4线上临床小结1)核实系统后台逆变器容量否不存在问题。如果正确性,按后台自动计算出来的发电小时数。如果系统后台容量错误,必须按实际的逆变器容量计算出来发电小时数。
2)从系统后台给定各个逆变器将近一个月的发电小时数(如果容量不准确,按实际容量计算出来),从小到大展开名列,检验小时数名列最靠前的逆变器。3)线上可行性临床:自由选择电离辐射较好的天气,给定陈旧逆变器5分钟历史数据(主要是组串各支路电流),获得各支路的电流线性亲率。如果线性亲率长时间,解释该逆变器组串支路整体电流偏高,可以用上文讲解的电流对标法展开证实。
2线下临床方法1.1查阅周边环境主要查阅该组串逆变器对应的组串否不存在外在环境的影响,如阴影遮盖、灰尘遮挡、杂草、铁塔、电线杆等。对于山地光伏电站,查阅该组串否正处于山坳中,组串的朝向否正南,组串的加装倾角否和其他组串完全一致,并大力照片存留。1.2测试组串或组件线上后台系统诊断出来的电流偏高组串,用钳形表测试的电流值可能会和后台不存在偏差。
查阅光伏组件否损毁,如组件玻璃面、组件内部电池否碎片、接线盒、光伏线缆绝缘等。查阅组串接线否错误,接线错误很可能会造成某组串电压偏高。用钳形电流表测试组串逆变器对应组串的各支路工作电流,同时测试发电较好的逆变器作为对标,记录测试的组串编号和其测试数据用作先前分析。
若有红外热像仪,可检测否不存在热斑组件、开路电压否长时间、组件接线盒旁路二极管痉挛否相当严重等。3陈旧处置措施■组串MPPT接线优化:目前组串优化器,一般是两路组串一个MPPT,查阅逆变器输出端的光伏电缆否尚存余量,如果有余量,因此可将陈旧的组串放进同一个MPPT。特别是在是对于并未接满组串的逆变器而言,要充份利空余接线端子。
适当的情况下,必须用于光伏电缆和MC4相连头相连组串。■草木遮盖问题:对于南方地区,在雨季时段,草木繁茂,方阵周边经常出现大面积杂草,此时必须重点注目,合理调整我们的排查重点,制订适合的除草计划。在日常通判找到某组件不存在零星的杂草遮盖时,必须立刻清理。
另外除草工具及时配有,经常出现磨损及时替换,除草时留意人身安全。■变更接线方式:对于竖装双排加装的支架类型,传统的U型接线不存在的弊端不会使得整个支架的光伏组件受到后排方阵的阴影遮盖损失,尤其是冬季,遮盖影响更大。
因此可将接线方式改为“一”字形,即邻接的支架的中央组件互相串联成一个组串,下分列组件连成一个组串,必须打算充足的线缆和MC4相连头。■安装功率优化器:必须各个电站统计资料可加装功率优化器的组串或组件单元,主要是矮小铁塔、电线杆、组件左右前后遮盖、女儿墙遮盖(分布式电站)、综合楼遮盖部分组件、树木遮盖(在树木无法采伐的情况下)等阴影遮盖,统计资料遮盖所能影响到的组件数量。
4陈旧处置案例讲解如图2为某山地光伏电站,其组件横向双排加装并使用了C型接线方式,山地光伏电站的设计相对于传统的荒漠电站是有一定挑战的。由于地势不稳定的,坡面的方位角和坡角也不尽相同,组件前后左右无遮挡间距是无法顾及到方方面面,尤其是简单的山地,坡面种类有可能有十几种,甚至二十多种之多。某些区域的前后距离有可能过小,那么后排对后排产生了一定的阴影遮盖,特别是在是冬季、初春等太阳高度角较低的时段。
从运维层面而言,无论是先天性的设计和施工严重不足、还是外界的遮盖影响,传统的C型接线方式不存在一定的缺失。表格1右图,在改建前,对逆变器的日发电量数据展开统计分析,时间跨度长达5个多月,我们找到,实验逆变器核对标逆变器发电小时数差异大约-1.65%,鉴于其下排组件不易受到一定程度的遮盖影响,经过评估后,对其展开了接线方式的精细化改建。而改建后,该逆变器的发电小时数差异则再降-0.16%,发电量提高幅度约1.5%左右。
单台组串逆变器改建后平均值每天提高发电小时数0.05h,折算发电量1.82度,全年提高665度电,即单台逆变器全年的发电小时数提高20h。如果阵列前后自阴影遮盖或其他障碍物遮盖的程度越大,可提高的空间就越大,虽然该数字对于单台逆变器而言,有可能是微小的,但是如果电站的逆变器数量超过1000台,那么每天可提高的电量不会预计超过1000度电以上,一年就是36万度以上。表格1逆变器改建前后发电小时数对比5小结光伏电站的陈旧单元分析和处置是一个长年工作,归属于精细化管理和运维范畴,而传统的粗放式运维和管理模式对于陈旧的分析处置将是一个相当大的挑战,因此陈旧单元的分析和处置必不可少智能化监控系统和数据分析处置平台。文中从陈旧的定义、陈旧的种类以及组串逆变器、集中于逆变器等有所不同类型的电站如何去查询分析陈旧单元展开了详尽的阐释,并在最后通过典型案例展开了经济效益评估,期望通过本文需要给国内的电站专业化运维起着抛砖引玉的起到。
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